焦化廠焦爐機側地面布袋除塵器設計方案
煙氣治理除塵范圍效率穩(wěn)定焦化廠除塵器是種過濾式除塵設備。焦化廠除塵器的突出優(yōu)點是除塵效率高并且非常穩(wěn)定,不受煤種的影響,可保證出口粉塵濃度小于50mg/Nm3。布袋除塵器在外有著非常廣泛的應用,尤其是在粉塵排放要求嚴格的地區(qū),幾乎是作為除塵器的選擇。
對兩臺裝煤進行改造,在煤箱前部,與爐柱間的位置加設移動伸縮的活動密封罩,密封罩由液壓油缸驅動。密封罩為L形,煤箱兩邊各設個,前端貼近爐柱,左右側與煤餅貼近,形成密封罩,減少野風的進入,使從碳化室逸出的煙氣從密封罩內上升進入設在密封罩上部的吸塵管道內。
1.在爐門上方加裝煙氣導流板,導流板延伸到爐柱外側200mm,將煙氣導到車載吸塵罩內。對兩臺推焦車進行改造,在推焦桿及摘門機構上部設置半密封吸塵罩。吸塵罩為二次捕集形式,在爐門外側正對炭化室設矩形吸風管道,吸風口正對炭化室。從炭化室逸出的70%的煙氣由此吸塵口捕集。在吸塵管道上方設大蓋板,蓋板左右兩側設擋風板,蓋板后側(操作室前部)延蓋板長度設吸塵管道,吸塵管道上延蓋板長設長縫形吸塵口,捕集前端未收集的約30%的煙氣。
2.在滑線內側設皮帶槽密封管道,管道上設四臺皮帶導通小車,裝煤車與推焦車各配臺,車載吸塵罩的吸塵管道與皮帶導通小車連接,實現(xiàn)煙氣的導通。
3.除塵站設置工藝管道、粘附性煙氣吸附裝置、除塵器、平衡閥、預噴涂裝置、卸輸灰裝置、引風機組、煙囪、電氣控制等,風機采用變頻控制。
地面除塵站系統(tǒng)的使用效果:
(1)采用地面除塵站系統(tǒng)除塵,降低了煉焦爐生產區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產操作環(huán)境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業(yè)和環(huán)保排放標準。
(2)系統(tǒng)經過工藝改進后,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性,沒有發(fā)生任何事故。
(3)由于操作控制簡單有效,延長了系統(tǒng)設備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統(tǒng)使用18個月沒有更換過布袋,實現(xiàn)了經濟運行的目標。
(4)該系統(tǒng)變頻技術的成功應用,既節(jié)省了用電費用,又保證了系統(tǒng)干管吸力的穩(wěn)定,對整個除塵系統(tǒng)安全t 穩(wěn)定運行起到了關鍵作用。
目前我公司主要應用的三大技術:1.攔焦采用干管皮帶小車,爐頂采用M管煤氣回收技術。2.攔焦采用干管皮帶小車,爐頂采用導煙技術。3.采用預噴布袋除塵,爐頂采用雙對接導煙技術。以上三種技術先后應用在了河北邯鄲,河北邢臺,河北武安,內蒙阿拉善左旗,內蒙烏海,山西孝義,寧夏石嘴山,貴州六盤水黑龍江七臺河市60萬噸-120萬噸焦爐上。
地面除塵站系統(tǒng)的使用效果:
(1)采用地面除塵站系統(tǒng)除塵,降低了煉焦爐生產區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產操作環(huán)境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業(yè)和環(huán)保排放標準。(2)系統(tǒng)經過工藝改進后,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性,沒有發(fā)生任何事故。(3)由于操作控制簡單有效,延長了系統(tǒng)設備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統(tǒng)使用18個月沒有更換過布袋,實現(xiàn)了經濟運行的目標。(4)該系統(tǒng)變頻技術的成功應用,既節(jié)省了用電費用,又保證了系統(tǒng)干管吸力的穩(wěn)定,對整個除塵系統(tǒng)安全t 穩(wěn)定運行起到了關鍵作用。
目前我公司主要應用的三大技術:1.攔焦采用干管皮帶小車,爐頂采用M管煤氣回收技術。2.攔焦采用干管皮帶小車,爐頂采用導煙技術。3.采用預噴布袋除塵,爐頂采用雙對接導煙技術。以上三種技術先后應用在了河北邯鄲,河北邢臺,河北武安,內蒙阿拉善左旗,內蒙烏海,山西孝義,寧夏石嘴山,貴州六盤水黑龍江七臺河市60萬噸-120萬噸焦爐上。
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